会议专题

加氢裂化装置脱硫系统设备腐蚀原因分析及对策

介绍了镇海炼化分公司Ⅰ套加氢裂化装置2013年停工大修期间脱硫系统设备腐蚀情况,对产生设备腐蚀的原因做了初步分析,指出循环氢脱硫塔T313受液槽及降液板腐蚀减薄严重并穿孔,原因为高压高浓度硫化氢及胺液的腐蚀及冲刷造成,可主要通过塔内件材质升级为不锈钢来解决。从氢鼓包的成因,结合T306的材质、操作条件及腐蚀部位来分析,认为其满足氢鼓包产生的条件,更换部分鼓包严重壁板,并定期加强监测,对新塔进行材质升级,从源头上预防湿硫化氢损伤。干气冷却器E316内部壳程进出口部位壳体及出口接管局部冲刷腐蚀严重,壁厚明显减薄,原因为湿硫化氢长期冲刷腐蚀造成。对脱硫系统设备类似接管部位、管道弯头、三通及变径部位加强腐蚀监测,今后装置定期测厚时,应增加此类位置测厚点的分布数量及密集度。因装置己运行近20年,部分管道和设备老化严重,材质垦待升级,尤其是脱硫系统,材质均以碳钢为主,随着近年来装置高硫油加工量的不断增加,硫化物应力腐蚀开裂、氢鼓包、氢致开裂及胺液腐蚀等腐蚀现象容易发生,在日常生产中应对易腐蚀部位加强监测,并建立相应台账,对腐蚀情况及时跟踪分析。

石油炼制 加氢裂化装置 脱硫系统 设备腐蚀

樊云波

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 浙江宁波315207

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159-162

2014-06-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)