再生铜熔炼系统的技改实践
针对废杂铜熔炼系统存在的不足,在再生铜熔炼系统中,将精炼渣在熔融状态通过包子直接加入顶吹转炉进行冶炼,优化工艺,每年节能折标煤12574吨,降低成本2478万元。同时顶吹转炉熔炼周期将从8小时降至5小时,顶吹转炉加工成本将从1171元/t粗铜下降到832元/t粗铜;短流程,清洁环保;顶吹转炉炉寿从140炉增加至200炉。通过对圆盘浇铸喷涂装置的技术改造,圆盘浇铸运行的故障率大幅度降低;喷涂的喷扇面积增加,达到了雾化效果;降低了喷涂人员的工作量;阳极板的物理合格率大幅上升,由87.37%增加到95.78%;每炉铜浇铸时间由原来的4.5h降至不超过3.8小时。
再生铜 熔炼系统 技术改造
朱彦兴
广西有色再生金属有限公司
国内会议
昆明
中文
85-90
2015-01-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)