澳斯麦特炉熔炼过程中泡沫渣及玻璃渣形成与控制的探讨
大冶澳斯麦特铜冶炼系统于2010年建成投产,目前系统已稳定运行两年.本文对澳斯麦特炉熔炼过程中产生泡沫渣的成因进行分析,并提出相应判断方式及控制措施,并对大冶有色冶炼厂发生一起玻璃渣事故的处理过程进行剖析与探讨.大冶对泡沫渣的控制以抑制其产生为主,在短暂停炉时先提升炉内温度,逐步加料至正常,有利于减少严重泡沫渣的产生几率;对过吹造成的泡沫渣要注意静置的同时适当添加块煤等还原煤对渣层进行还原,加速气泡消散。在处理玻璃渣事故过程中大冶通过添加高S、Fe矿物以及CaO来调整渣性,同时对炉内进行排空以期减少有害炉渣对恢复正常生产的影响。其中添加高S、Fe矿物除使用金精矿外还可以使用黄铁矿等类似矿物,在添加过程中要注意适当的进行搅动,避免形成堆料进一步恶化炉内情况。CaO等类似碱性氧化物可以有效降低炉渣黏度,对低温状态下加强炉渣的流动性有较大的益处,在实际事故处理过程中效果是明显的。在疏通堰口过程中,在清理口方向进行烧氧与堰口直接造熔池相结合的方法进行疏通是科学可行的。
铜金属 熔炼炉 泡沫渣 玻璃渣
向阳 吕重安 王成国 李立
有色金属冶金与循环利用湖北省重点实验室,大冶有色金属有限责任公司
国内会议
烟台
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226-231
2016-06-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)