会议专题

UNS N06600合金电渣孔洞缺陷分析与解决

分析了电渣重熔UNS N06600尾部孔洞的宏观特征及显微特征,剖析了孔洞的形成机理,为消除由于渣系熔化过程产生的气泡导致的电渣锭尾部孔洞,提出延长重熔渣系A制备(预熔)的熔清时间,或减少每炉次重熔渣系A的制备重量,有利于渣料中各组元充分地相互反应,气体完全释放。适量减少冶炼使用渣量,并分批加渣。首次加入一定量的渣后,采取高功率、高渣阻化渣工艺将其熔清,后期以低速度加渣,达到加多少化多少,避免渣料堆积。调整加渣速度与化渣工艺,化渣阶段的时间将进行适当延长,预熔渣未完全熔化前,尽量少化钢,并且加大自耗电极上下摆动幅度,使熔融渣中的气泡上浮逸出,另外尽量不采用氩气保护,使上浮的气泡易于逸出。在保证生产过程稳定,并考虑钢渣特性的匹配的情况下,选择已经验证稳定可靠的相近渣系替代更换重熔渣系A,消除因渣系熔化产生的气泡导致的电渣锭尾部孔洞。

镍基合金 电渣重熔 尾部孔洞 缺陷分析

李博 王琛 沈海军

宝钢特钢有限公司特材事业部,上海 200940 宝钢股份研究院,上海 201900

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第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会

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2015-10-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)