深空料线煤气回收技术在重钢高炉停炉中的应用
本文介绍了重钢2号高炉打水停炉过程中的具体操作方法.与多数打水降料线停炉过程中一开始便放散煤气不同的是,此次是在料线到达炉腹部位时才开始放散煤气.较传统方式更经济、更环保. 本次降料面停炉历时17h04min,累计耗风271.6万m3,累计打水1556t,累计回收煤气8h25min,回收煤气约172万m3,相当于减少CO2排放63.7万m3,整个过程比较成功,达到安全、有序、经济、环保停炉的目标。 本次降料面停炉过程大部分时间炉顶温度能够控制在350℃以内,煤气放散前后炉内风量,风温,风压控制较为合理,未发生一次炉顶爆震,风口无灌渣、破损。 最后一炉铁出铁量356.6t,铁量剩余较合理,出渣铁后不久,风口开始吹空,由于渣量较大,排放时间较长,为燃烧焦炭也争取了一定时间。但以三高炉停炉经验计算量比实际铁量少约150吨,从实际炉内焦包来看也比小且在风口以下,说明渣铁排放较为彻底,为后续扒炉会减少一定工作量。 本次降料面停炉过程中,雷达探尺过早失效,3#探尺不能顺利放下,冷却壁水温差没能详细记录,是此次停炉过程中不够完善的地方。
高炉炼铁 打水降料线 停炉操作 煤气回收
刘向辉 黎均红 赵仕清 魏功亮 宋明明
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2015-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)