会议专题

高炉铜冷却壁大量损坏后安全生产实践

2005年唐钢1号高炉由1260m3扩容到2000m3,炉身下部及炉腹部位六、七段冷却壁采用了光面铜冷却壁结构,并使用一串到底的软水密闭循环冷却方式进行冷却.随着生产的进行,2013年高炉进入炉役后期,炉型变化,高炉内型增大。控制冶炼强度后边缘气流易发展,此时应适当提高鼓风动能,实现合理的初始煤气流分布,减少因边缘气流波动频繁造成冷却壁水管的大量破损的现象发生。通过调整装料制度和送风制度,合理控制边缘煤气流,获得较合理的操作炉型,实现边缘煤气流的稳定,促进铜壁表面形成均匀稳定的保护性渣皮。发现水管漏水后要及时改三通,减少向炉内漏水;利用定修机会时及时在损坏严重部位增加炮弹,保证该部位的冷却强度。加强点检,对炉皮温度较高区域及时进行炉皮喷水,杜绝炉皮烧穿事故发生,保证安全生产的顺利进行。

高炉炼铁 铜冷却壁 破损机理 操作优化

王浙航 刘洪新 杜运来

河北钢铁集团唐钢公司炼铁部

国内会议

第十六届全国大高炉炼铁学术年会

柳州

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370-374

2015-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)