600MW机组脱硝系统投运后空预器差压控制技术的应用研究
针对华电国际邹县发电厂脱硝改造后出现的空预器堵塞问题,邹县发电厂从设备维护、燃烧调整、燃煤掺配掺烧、同工况多参数综合分析模式等方面入手,有效控制了空预器差压.为保证空预器安全运行,空预器冷端蓄热元件更换为搪瓷传热元件。开展燃烧调整试验,通过调整低氮燃烧器来控制脱硝反应器入口NOx浓度,满足达标排放的同时降低喷氨量,综合考虑锅炉效率与脱硝运行成本。完善脱硝系统自动控制,有效改善了机组变工况下的调节品质,减少了过量喷氨生成硫酸氢铵。采用同工况下多参数综合分析模式,在DCS流程图增加出口NOx小时均值显示且纳入五值竞赛,首次提出了通过燃烧调整,寻找锅炉效率与喷氨成本之间的平衡点,有效控制氨逃逸,采取合理安排空预器吹灰、优化掺配掺烧等措施,有效减少了硫酸氢铵生成,防止了空预器差压的升高,避免了风机出力不足导致机组限出力或风机喘振事故的发生,又大幅降低了风机耗电量。
火力发电厂 锅炉 空预器 差压控制 脱硝系统
林福海 李德功
华电国际邹县发电厂 山东邹城 273522
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2016-11-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)