会议专题

海洋石油在生产平台隔水套管锤入方案研究

随着海上石油行业的逐步发展,海上油气田开发方案不断丰富,同时油气田开发的经济评价也受到国际原油价格波动影响,需要更加充分的考虑原油价格走向,据此制订油气田投产的里程碑点,这样就出现了油气田需要分批次投产的情况.例如在原油价格高点尽早投产部分油井,后期油井则视情况分批投产;或者在已投产平台进行扩容改造等情况.在工程建造、安装方面,则随之出现需要在平台投产后,不影响正常生产的情况下,完成一些难度较高的大型改造、海上安装等工作.本文论述的在生产平台隔水套管锤入方案即是一例.本文对在生产平台的隔水套管锤入方案进行了一些列研究,其流程为: 6根新增隔水套管原计划预制2根替打段(每根21m),交替使用进行隔水套管海上锤人,即先将2根替打段分别焊接至2根隔水套管上,第一根隔水套管锤人后将其替打段安装于第三根隔水套管上使用。由于JX1-1CEPA组块为两翼井口平台,每侧安装3根隔水套管。经过业主与施工方专业工程师沟通,现场决定增加预制一根替打段可有效减少倒换替打段时间。进行现场实施效果分析后,增加一根21m替打段后,可有效减少华天龙船组施工周期至少12h。 由于已投产平台的生产需要及管理界面规定,一般平台生产设备不参与大型改造施工的具体工作。但考虑到华天龙在平台南侧施工期间,由于井口区有脚手架做的安全防护,需要在打隔水套管前拆除,同时牛腿等后期恢复物料由于重量较大,也需要通过井口区下去,需要在打套管之前完成,这些工作需要很长时间来完成,用时在8h以上。结合平台南侧的工作情况,在华天龙从平台南侧移向北侧的这段时间内,通过积极协调,平台方决定调用平台吊车配合,在华天龙就位前就完成了套管下管前的通道清理,节约整个华天龙船队时间约8h。 由于JX1-1CEPA平台已经投产,在隔水套管打管过程中会产生振动,为了将振动对平台生产产生的影响降到最低,针对振动的影响,现场决定插管期间在井口导向处放置临时筋板,提高套管自由入泥时的垂直度,减少打桩期间因偏心及摩擦产生的震动;在井口导向内测增加的筋板处安装胶皮,减小隔水套管与导向偏心度,同时起到缓冲的作用;控制初始打桩时的锤击次数及能量,随时监控打桩产生震动对平台的影响;与平台、业主项目协调,请有能力的单位对震动进行测试等减震措施,尽最大努力将打管期间产生的振动对平台的影响降低到最低程度;对作业区域进行隔离,并备有相关防火措施;对部分监控信号进行旁通,避免误报警影响平台生产;重要仪表、阀门、管线等派有专人监护。

海上油气田 在生产平台 隔水套管 锤入流程

钱立峰 刘青杨

锦州25-1南油气田开发项目组

国内会议

中国石油学会石油工程专业委员会海洋工程工作部2012年工作年会暨技术交流会

北京

中文

390-394

2012-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)