会议专题

硫磺装置电子秤技术问题分析和改造措施

中国石化股份有限公司九江分公司3万吨/a硫磺装置包装定量电子秤自2006年3月投入运行以来,问题不断、维修维护量大、备件消耗大、硫磺包装运行处于被动状态,本文对此电子秤结构原理、控制方案、和技术问题处理及系统误差进行了深入分析,提出了具体的整改措施,合理选用高精确度传感器,合理设计秤体传力结构,称重控制器采用加拿大技术和高分辨能力24位的120次/s高速A/D转换,逻辑控制器选用西门子S7系列(晶体管输出型)成熟产品,减小测量和控制误差,提高PLC稳定可靠性;在分料器上增加电动振动器,改造下料斜坡通道,确保下料畅通,解决卡料、堵料问题,将称重斗容积扩大,防止满斗,同时采用减振装置(如软连接)以消除外界对秤体的振动;由于硫磺片装料的流动性差、不规则和尺寸变化大,采用自重式落料结构无法精确和稳定称重,细加料(小投入)时有时因卡料流不出来或流量变化,造成称重值不稳而波动,本次改造采用自重式落料结构加振动给料控制方式,粗、中两级进料通过自重落料实现,细加料通过振动频率的变化进行控制,以保证定量包装的精度和速度,这是本次改造的关键环节;缩短并稳定控制元件响应时间和执行机构的动作时间,采用响应速度快且稳定的元件和执行机构,气动执行机构选用免润滑装置,减小控制误差;为了减小系统误差、提高稳定性和效率仅有这些硬件方面采取的措施还是不够的,还需要在软件方面采取措施,发挥智能化控制器的优点,应用数据处理技术,对结果进行滤波修正、补偿及判断,如零点跟踪、过程采样延时、落差修正、误差判断等,其中过程采样延时即禁止比较判别法,禁止比较判别法在前级给料结束后,控制器不是马上判别重量是否达到末级给料关门值,而是延迟一段时间t1后才开始采样判别,从而使末级判别避开前级给料的冲击在秤上造成的波峰,避免了冲击造成的误差。

硫磺装置 电子秤 定量控制 设备改造

巫建东

中国石化九江分公司机动处,江西九江332004

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2011-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)