会议专题

宁德发电公司悬臂式斗轮堆取料机悬臂皮带跑偏治理

针对宁德发电公司的悬臂式斗轮堆取料机悬臂皮带跑偏调整难的问题,通过技术改造,加装电控纠偏器,使悬臂皮带跑偏得到治理.电控纠偏器采用电机驱动方式,配合电动推杆,能有效的控制皮带在机架中心线lOMM范围运行。较其他各种机械纠偏、纠偏装置最显著的特点是提前一段距离纠偏,这样就使托辊机构偏转较小的角度,就能到达理想纠偏目的,从而使皮带磨损较小,纠偏效果好。宁德发电公司的悬臂式斗轮堆取料机的悬臂皮带机安装电控纠偏器后,由原先每天10余次的悬臂皮带机跑偏跳停,降低到安装后一年内,未发生一起悬臂皮带跑偏跳停故障。解决了宁德发电公司悬臂式斗轮堆取料机皮带机跑偏跳停的难题。

火电厂 悬臂式斗轮堆取料机 皮带跑偏现象 电控纠偏器 托辊机构

赵俊峰

福建大唐国际宁德发电有限责任公司 福建宁德 355006

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2016-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)