1080m3高炉矿槽除尘系统改造
通过对原有1080m3高炉矿槽除尘器和管网存在问题进行分析,制定改造措施,降低过滤风速从原来的1.4m/min降低到1.0m/min,通过增加除尘器的过滤面积,降低除尘器进口风速,保证每个仓的风量基本均匀,通过加大进除尘器风管面积,降低灰斗进风口的磨损,扩大进风口截面积,阻止气流对布袋的直接冲刷,抬高中箱体缓冲距离,从500mm抬高至1500mm,降低结构的局部阻力,将净气仓的提升阀改为双联翻板阀,降低滤袋与仓壁、滤袋与滤袋间的磨损,重新布置花板,原有一些破损的严重影响除尘器正常运行的设备进行全部更换,如脉冲阀、星型卸灰阀等。经调试正常后,除尘系统58个扬尘点的风量基本达到设计值,现场基本无明显扬尘,岗位环境明显改善;槽上使用通风小车,扬尘基本全部捕集,环境效益显著;管网上阻力平衡器的使用,使得各个支管的风量调节工作大幅降低,保证各个扬尘点都能得到所需的风量;除尘器结构的改变以及过滤面积的增加,使得布袋使用寿命大大提高,最少保证18个月。
炼铁高炉 矿槽结构 除尘系统 设备改造
王明
方大特钢科技股份有限公司 江西南昌330012
国内会议
2014年十一省(市)金属(冶金)学会冶金安全环保学术交流会
太原
中文
357-359
2014-09-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)