脱硝改造后空预器差压大及离线水冲洗
扬州第二发电有限责任公司(以下简称扬二电)于2012年5月#1锅炉A修期间进行了脱硝改造,由于脱硝系统投运不可避免带来一定程度的氨逃逸,存在空预器低温端换热面堵塞的可能.本文着重介绍空预器低温端堵塞的原因及处理,扬二电脱硝系统SCR出口的CEMS位置设计不合理,造成SCR出口NOx数值没有代表性,导致喷氨自动控制时A侧喷氨量偏高达20%;喷氨系统的涡流混合技术不成熟或导流板、均布板设计安装不合理,网格法实测的NO分布不均匀,相邻网格点偏差达到50%;冬季环境温度低,机组长时间运行在喷氨要求的最低机组出力(50%出力)期间,空预器烟气侧出口低温腐蚀区域烟气温度仅80℃左右,造成硫酸氢氨在空预器冷端沉积:根据西安热工院的脱硝性能试验数据,优化各涡流混合器的喷氨量调整,并将SCR出口CEMOS移至更有代表性的测点位置;当机组运行在喷氨要求的最低机组出力(50%出力)时,可以通过暖风器或相当于暖风器的设备,控制空预器出口低温腐蚀区域的烟气温度不低于90℃。如果空预器出口烟气温度低于90℃,应控制连续喷氨时间不超过4小时,否则应停运脱硝系统;运行加强空预器差压、引风机电流等参数的仪表分析,如果空预器差压异常上升,及时进行空预器隔离水冲洗。其水洗方案和流程为:空预器水冲洗系统的调试工作完成(水冲洗压力设定为20MPa);空预器水冲洗逻辑优化,需要注意的是根据空预器转速和堵塞情况,完成水冲洗的步进距离、定点水冲洗时长,以及水洗枪强退的保护设定等;空预器隔离前,完成空预器烟气侧放水等准备工作;空预器冲洗前,完成空预器蒸汽吹灰回路隔离;空预器隔离后,执行空预器水冲洗逻辑,注意就地空预器运行情况检查;空预器水冲洗结束后,执行1-2小时的热二次风倒烘干;空预器烘干完成后恢复系统;对空预器差压等相关参数进行分析,评价水冲洗效果。
燃煤电厂 锅炉系统 脱硝改造 空预器 离线水冲洗
谢灵鸥
扬州第二发电有限责任公司,江苏扬州 225131
国内会议
苏州
中文
76-77
2013-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)