高架库ABB机器人烟包自动探测和调整夹取点的应用
高架库烟包入库时,由于烟包底部不平整,运送烟包的托辊松动等原因,致使进入抓取工位的烟包位置不准确,ABB被禁止工作而发生停顿.该故障需要进行人为处理,这影响了机器人的工作效率,提高了操作人员的工作强度.文章通过对该问题进行分析,从ABB机器人电器系统原理的角度介绍了如何对现有程序进行改进,使ABB机器人实现烟包位置的探测和自动调整夹取点,从而减少了停机故障和提高生产效率.
工业机器人 入库烟包 位置检测 自动调整
吴小弟
上海烟草集团有限责任公司上海卷烟厂一车间
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2013-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)