提升产品SQ干膏率
文章设定目标位产品SQ目标干膏率计划达到12%,通过分析,确定影响产品SQ干膏率的主要因素有流浸膏比重,设备控制参数以及设备运行过程中监控不到位。对产品SQ不同比重流浸膏在干燥设备内流动性进行了比对:将080-089批的布料角度规定在10°观察其进料端与出料端距载料带两侧边缘距离。加强生产过程控制,尤其是流浸膏固化以前的第一段加热板处专人轮流监控,避免物料流出履带,发现问题苗头,及时停止布料。制定质量考核表定期公开。由质量检查员定期公布,用实实在在的成绩提高全员的竞争意识、质量意识。从第090批开始,通过对浸膏比重及设备控制参数的调整,通过加强对生产过程的监控和调控,品种SQ干燥生产过程顺畅。虽然布料量减少、布料角度调低,但减少了停机清洗的次数,损耗率降低,干膏率提高。
药品生产 干膏率 操作规程 质量控制
中新药业天津乐仁堂制药厂”朝阳”QC小组
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317-324
2014-07-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)