会议专题

甲醇装置富CO2的综合应用

龙宇公司CO2原料气来自经低温甲醇洗闪蒸出的解吸气,排出量45 000 m3/h,除35 000~40 000m3/h(标态)的CO2原料气经CO2压缩机五级压缩(压力8.0MPa)供气化装置冲压、吹扫、输送介质使用,剩余5 000m3/h(标态)的CO2原料气从CO2压缩机四级抽出(压力5.0 MPa),进液体CO2装置减压至2.6MPa。通过对CO2气体同时加压和冷却,采用低温吸附及液化分级精馏技术,使原料气中沸点与CO2有差异的杂质在精馏过程和低温吸附过程中彻底除去,使产品质量达到工业、合成级液体CO2质量指标。采用干法常温水解精脱硫工艺,能有效地保证CO2原料气中有机硫及相关形态硫的转化和脱除,硫净化度高。分子筛干燥前采用冷却预脱除原料CO2气中水分,有利于干燥过程中的节能,同时有利于分子筛对原料气中杂质的吸附。产品质量稳定,φ(CO2)可达99.9%以上。充分利用不凝气节流膨胀所产生的冷量,分级利用,大幅提高了CO2气体的液化效率。干燥剂再生介质采用放空经回收冷量后的CO2尾气,较其他工艺中单纯采用φ(CO2)气作再生介质,能耗相对较低,并有利于提高产品收率。系统不凝性气经回收利用后用作分子筛的吹冷气,合理利用资源,节省运行成本。

液体二氧化碳 生产工艺 资源利用 节能效果

徐书涛 崔留印 蔡建

河南龙宇煤化工有限公司

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全国化工合成氨设计技术中心站2015技术交流会

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2015-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)