会议专题

CO2脱氢单元改造小结

CO2汽提法尿素生产装置进行改造后,利用反应热将CO2气体温度由110℃左右加热到150℃后,蒸汽切断阀完全关闭,不用蒸汽加热,CO2气体温度的高低通过增设的副线进行控制。CO2气体经过气一气换热器后,相当于该CO2汽提尿素生产装置温度降低约40~50C,循环水用量明显降低。CO2脱氢单元改造后,催化剂使用周期延长至两年以上,减少了催化剂的更换频次,节省了催化剂的消耗,也确保了装置的长周期安全稳定运行。新增气一气换热器后,吨尿素节约2.5MPa的蒸汽70kg以上,年生产30万t尿素,年节约蒸汽2.1万t,吨蒸汽按120元计算,年节约资金252万元以上,同时,脱氢后CO2气体温度大幅度降低,节约了大量的冷却水,节能效果明显。通过上述技术改造后,节能效果显著,该改造适合新上装置,也适合己上装置。改造后即达到节能的目的,又能确保装置安全稳定运行。

尿素生产装置 二氧化碳汽提法 脱氢工艺 技术改造 节能效果

石殿雄

甘肃刘化(集团)有限责任公司 731603

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第二十四届全国尿素厂技术交流年会

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2015-06-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)