会议专题

布袋压差升高易损坏的原因及处理

潍坊特钢2号高炉炉容1360m3,采用“p.w”型水冷气封串罐无料钟炉顶设备,炉缸安装陶瓷杯加砖水冷薄炉底结构。料车上料,两个铁口。从2014年5月下旬开始频繁出现布袋压差高,布袋箱体内的滤袋经常破损。经判断,消除布袋压差高首先从布袋灰量大着手,分析布袋灰量大的原因:1.原料问题。2号炉以前吃本厂干熄焦,由于干熄焦检修,焦炭变为水熄焦。水熄焦粉末较多,易粘在焦炭上。2.焦炭筛面由原来的弹簧瓷棒条,改为聚氨酯面,筛分效果不好。以上两点造成焦炭入炉粉末多。3.为了降低返矿率,矿筛间隙由以前的4mm,变为了现在3.2mm,但是每班的矿筛振料速度控制在15kg/s,这个振料速度达到最佳。4.再就是煤粉的燃烧率,化验重力除尘灰与布袋灰的含碳量,都在正常范围之内。5.最后从炉况分析,从休风看十字测温,中心测温点烧坏后,次中心控制在300°以下,按以前相比,如果次中心在300°时,那么中心可能达到600°以上,这样会造成中心过吹,形成一个中心大管道。产生中心管道后。由于中心高温气流的作用下,致使原料中的微小颗粒、粉尘由高温气流带出炉外,使布袋灰量过大。影响透气性,以致布袋压差升高。 采取的措施:1.校对炉顶布料。降低布料圈数差值。2.改料制抑制中心气流,将次中心温度控制在200度以下。3.减少中心焦的量。必要时去掉中心焦。4.抓好原料入炉筛分。经过三天的努力,收到了一定的效果,具体表现为,布袋箱体损坏后,切布袋箱体后压差不再升高,不再用减风的方法控制压差。之后,将次十字测温次中心的温度控制在150度以下。经过一周左右的调整。高炉生产恢复到了正常。

炼铁高炉 布袋压差高现象 故障分析 设备改造

蔡世茂

国内会议

2014年冶金渣处理工艺及综合利用技术交流会

武汉

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158-160

2014-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)