全低变催化剂升温硫化运行总结
10万t全低变并入3#系统后,刚开始运行时,由于气量偏小,饱和热水塔循环量控制的不好,一度造成蒸汽消耗高,系统阻力偏大,而且由于负荷较低,煤气副线调节不到位,造成一段温度偏高,三段温度偏低,经过一段时间的运行和不断的摸索,到现在基本掌握全低变操作规律,系统阻力明显降低,运行到现在目前仅有0.5kgf/cm2,一氧化碳控制1%左右时,蒸汽消耗在135kg/t NH3,比原有中低低变换用量减少,温度、CO指标控制稳定。操作与中变触媒操作最大不同之处,不能在温度高时用蒸汽压温度,运行中对全低变工艺与中低低工艺有机硫转化进行分析比较,证明同样进气成分的情况下有机硫转化率基本相当。目前存在问题是饱和热水塔垂直塔板有腐蚀,热交换热管经常堵,为此对全低变工艺与中低低及中串低工艺饱和热水塔循环热水pH进行比较,证明全低变系统饱和热水塔循环水pH偏低,分析是由于全低变一段采用喷水工艺,而且本身操作汽气比偏低,饱和热水塔热水蒸发量少造成pH偏低,目前计划在循环热水中补充少量氨水,达到调节饱和热水塔pH,减少腐蚀的目的。
合成氨工业 全低变催化剂 升温硫化法 运行机制
戴玉双
河北金源化工股份有限公司 050800
国内会议
郑州
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193-194
2014-08-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)