600MW机组高压缸积盐原因分析及建议
某电厂#2机组大修化学检查发现,高压缸末几级叶片积盐严重,根据垢样OX-FORD能谱仪测试的结果,分析了引起高压缸叶片积盐的三个主要原因:汽包水位高、杂质在蒸汽中溶解度不同以及在线化学仪表本身的准确性,并提出相应的建议措施.提出要在正常运行过程中,汽包水位严格按照《电厂运行规程》规定的正常水位进行控制,同时参照“热工检查报告”对汽包水位零点进行校正。或在大修结束机组启动后进行热化学试验,确定实际的汽包控制水位。在机组运行过程中,在线化学仪表是热力设备腐蚀和积盐、结垢的“眼睛”。一要重视在线化学仪表停用期间电极的维护;二要重视在线化学仪表维护人员的维护水平的培训;三要重视在线化学仪表的在线校验、标定工作;四要重视在线化学仪表备品备件管理。进一步加强系统水汽品质的监督,特别是铜、铁含量的监督。加强水汽品质的净化,减少系统中的含盐量,减少蒸汽的溶解携带,降低汽轮机叶片的积盐;高压缸沉积物中铜铁的氧化物占主要部分,凝汽器热井底部沉积大量铁的粉末。因此,在运行过程中,加强系统铜铁的监督工作。采用滑参数启停机与清洗汽轮机通流部分积盐相结合,即可以达到汽轮机短时间经济启动的目的,同时又可以节约大量维修时间和检修费用,解决通流部分积盐的问题。
火力发电厂 汽包炉 高压缸 叶片积盐 缺陷分析 质量控制
衡世权 刘志江 胡彦云
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2013-11-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)