会议专题

含硫污水汽提装置的工艺优化及技术改造

中石化洛阳分公司实施油品质量升级改造工程以来,由于原有两套污水汽提装置的处理能力无法处理生产的含硫污水,导致污水无法平衡。该公司决定新建一套110t/h的污水汽提装置,来平衡全场的含硫污水。 在工艺的优化及技术的改造上面,采用的措施包括:1、引3.5MPa蒸汽凝结水进汽提塔的重沸器;2、控制换热系统,提高热进料的温度;3、汽提塔的辅助供热;4、引净化水替代循环水做冷却水;5、增设超声波脉冲防垢除垢器;6、换大气氨冷却器,增加液氨产量。 在新工艺及新技术的应用方面:1、汽提塔的注碱渣脱胺工艺;2、含硫污水添加破乳剂除油技术。 总的来说:(1)通过对汽提装置进行的局部工艺改造,降低了汽提塔的蒸汽单耗、充分利用了低温热。(2)在粗氨气的二级冷凝冷却器上增设超声波除垢器,并引净化水做冷却介质,将运转周期由4.3个月延长到13个月,有效地保证生产的长周期运行。(3)换大氨精制系统中气氨冷却器,解决了制约液氨产量的瓶颈,不仅增加液氨产量,给装置带来每月49.3万元的经济效益,而且解决了长期高负荷烧氨给酸性气燃烧炉带来安全隐患。(4)提出了汽提塔的注碱渣工艺和含硫污水添加破乳剂除油等工艺,为装置的进一步优化提供了发展方向。

石油工业 污水汽提装置 工艺优化 技术改造

谢建华

中石化洛阳分公司,洛阳,471012

国内会议

2012中国石油石化健康、安全、环保技术交流大会

呼和浩特

中文

563-568

2012-07-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)