会议专题

苏14井区气井井筒涡流试验效果分析

苏里格气田属低压低产气藏,气井生产中后期,因井底压力和产气量低,气井携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井的正常生产,部分气井甚至出现积液停产现象.排水采气是解决气井积液的有效方法,也是水驱气田生产中常见的采气工艺,其中涡流工具可以改变井筒中流体流动形态,减小油管压差,从而提高气井携液能力,累积增产大量的天然气.本文针对苏里格气田的特殊性,对涡流工具排水采气工艺进行现场试验效果分析.苏14-A试验前油套压为2.88/8.73 MPa,日产气量0.45x104m3/d,试验后油套压为2.57/5.12 MPa,日产气量1.55x104m3/d,目前油套压为1.05/7.47 MPa,日产气量1.O5x104m3/d,累计增产气量205万m3,试验效果明显;当井底能量与气液比到达临界值时,气井出现大量排液;泡排可以起到较好的辅助生产作用;通过对比发现苏14-B本身的地质条件决定了现在的试验效果不理想,气井在具备相同条件时下人涡流工具能达到更好的生产效果;气温升高之后,建议对苏14一A及苏14一B进行关井恢复再开井观察试验效果;从试验措施来看,除速度管柱外,涡流工具目前在前期试验中呈现较好的效果,且相对于速度管柱试验井在施工成本及工艺上有较大的优越性,建议多选取积液井开展涡流工具措施试验。

气田开发 气井积液 涡流工具 采气工艺

岳君 张晓军 周妮妮 周建 魏自涛 万洪波

中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗 017300 西安长庆科技工程有限责任公司,陕西西安 710020

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2012-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)