会议专题

FMTP(甲醇制丙烯)工业试验装置投料运行小结

  淮化集团有限公司流化床甲醇制丙烯( Fluidization Methanol to Propylene,简称FMTP)技术开发项目由中国化学工程集团公司、清华大学和安徽淮化集团有限公司三家单位共同承担,项目依托淮化集团现有公用工程设施、生产辅助设施和丰富的操作、管理经验等有利条件,凭借中国化学工程集团公司雄厚的经济基础和工程技术优势,利用清华大学循环流化床甲醇转化丙烯国家专利技术成果,以甲醇产品为原料,在淮化集团厂区内(占地1. 7公顷)建设1套30 kVa流化床甲醇制丙烯的工业试验装置,项目总投资1. 866亿元人民币。FMTP工业试验装置于2008年5月中旬正式开工建设,2009年1月6日机械竣工,2009年5-$月进行了3次流态化试车:5月4 -13日第一次流化试验,4个反应器催化剂循环建立,打通反应再生系统流程;6月7 -18日第二次流化试验,验证反应再生系统的操作性能及催化剂的流化性能,改造了催化剂输送管线;7月13-8月6日进行第三次流化试验和全系统联动试车,改进了MTO反应器下料管,完成了各反应器蒸汽、氮气反吹系统整改。通过3次流化试验,对系统的操作性能进行了摸索、验证,验证了试验装置系统的可行性和可操作性,取得了宝贵的开车经验。通过对3次流化试验的操作与运行情况分析、总结,制定了正式化工投料试验的开车方案。2009年9月13日反应器点火升温,17日反应再生系统装填催化剂,9月19日正式化工进料,10月9日停止化工进料,进入停车阶段,系统安全运行20余天,共计477 h。本次试验过程实现了顺利投料、平稳运行和安全停车,反应再生系统的运行总体达到了设计指标,按照预订计划圆满地完成了本次工业试验任务,获得了工业放大所需数据。整个试验实现了全流程贯通,试验后期完成提压、提量测试,为下一步工业放大设计积累了经验和数据。工业试验过程中,甲醇转化率大于99.8%,丙烯总收率大于69%,优于原开发技术指标65%,MTO反应中丙烯乙烯收率比合理,对实现甲醇制丙烯技术开发目标有利,整个试验结果令各方满意。

甲醇制丙烯技术 工业试验装置 投料运行

陆军

安徽淮化股份有限公司,安徽 淮南 232038

国内会议

全国中氮情报协作组第30次技术交流会暨煤气化技术与氮肥(甲醇)企业产品结构调整专题研讨会

山东潍坊

中文

89-95

2011-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)