用“直升、直排”节能减排新方法染活性紫色

用3.28(o.w.f)拼色紫色活性染料染208.35Kg21s全棉汗布时,在只加染料、元明粉、和上海新发明的促进剂SBS-168、而不加其它助剂情况下,在常温各30分钟分别加完染料、元明粉、促进剂后,开蒸汽直接升温至60℃;然后保温60分钟剪样、合格后直排、加冷水洗一遍、再加水升温到95℃皂煮10分钟、剪样合格后直排:洗三遍冷水;过一缸柔软、固色剂;出缸;脱水、开幅、烘干、定型、验布;颜色、布面、牢度一次合格。整个染色过程从加料开始到出缸,用时4小时45分钟。直接节水折合50吨/染吨布以上;节约时间约3~4小时;蒸汽约1.8吨/染吨布;节电约150度/染吨布。综合成本节约393元/染吨布。
染色工艺 活性染料 促进剂 全棉汗布 节能减排
涂海苟
江西省东兴纺织印染有限公司,江西 南昌 330039
国内会议
山东泰安
中文
176-179
2010-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)