会议专题

津田驹HS-20型浆纱机的技术改造和生产实践

经过短时间的调查摸底、熟悉了解织造车间情况,发现浆轴的外在质量存在一定问题:排头不匀、浆轴凹凸不平整,织轴卷绕松软经常出现勒纱现象,影响了织造效率及造成原纱浪费,并采取改变原操作方法:1、整经预埋小绞线;2、浆纱开车时采用原纱放排头;3、卷绕张力由原来的350KN调整至450KN;4、托纱棍压力由原2.5kg调节至3kg;5、穿绞棒由原层分法改为中分法措施上去后浆轴外观质量明显改善,卷绕结实、排头均匀,织轴平整。 从浆轴的内在质量分析,布机织造效率80%以下,经纬向断头率偏高,要达到总部下达的综合效率85%有很大差距。众所周知,喷气织机对浆纱质量要求最为重要有二点:一是耐磨;二是减少3mm有害毛羽。本项目采用高压上浆后3mm以上的有害毛羽明显减少,3mm以上毛羽在织造时,易相互扭结成团造成经纱断头,同时也是喷气织机纬向阻断的主要原因。“二高一低”高压上浆具有改善浆液渗透被覆性能,使浆纱结构紧密,可提高浆纱强伸度,增加耐磨性能,降低毛羽、经纬向断头,提高开口清晰度。

浆纱机 技术改造 生产性能 浆纱结构 高压上浆

夏宗明

常州天虹纺织有限公司

国内会议

江苏省织造科技论坛暨2009织造年会

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2009-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)