会议专题

DDS变换气脱硫运行总结

江苏盱眙淮化集团淮河化工有限公司经过多年的技术改造后,合成氨生产能力已达4.5万t/a。长期以来,由于本公司变换系统采用全低变工艺,要求半水煤气中H2S含量≤0.15g/m3,而早在上世纪90年代初就将半水煤气脱硫取消,致使变换气中H2S含量高达0.5~0.7g/m3,造成半脱碳系统大量积硫,堵塔严重,溶剂损失大,脱碳效果差,化肥外观质量差,吨氨精炼铜耗高达0.2kg,经常造成微量跑高、带铜液等事故的发生;合成催化剂使用寿命仅为一年半,脱硫已成为影响本公司生产稳定的关键因素。因此,经再三调研、考察,本公司决定采用北京大学DDS脱硫技术用于变换气脱硫。经8个多月运行,效果较好。通过本公司的实际运行状况说明,DDS脱硫技术具有脱硫效率高、运行平稳、物料消耗低、电耗低等优点,值得大力推广应用。

水煤气 合成氨 变换气脱硫 催化剂

付丙起 鞠传静

江苏盱眙淮化集团淮河化工有限公司,江苏 盱眙 211742

国内会议

全国中氮情报协作组第22次技术交流会

成都

中文

100-101

2004-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)