10万t/a合成氨全低变工艺总结
某集团现有2套尿素生产装置,第二套尿素生产装置为年产13万t能力,于1999年2月投产运行。在与其配套合成氨生产系统中的变换工段采用了全低变工艺,年产8万t合成氨,其中1#变换炉为φ2800,2#变换炉为φ4000,通过近一年多的运行,达到设计要求。但随着实际生产能力的不断增加,该套装置暴露了一些问题:一是由于φ2800变换炉较小,抗毒剂装填少,空速过大,导致催化剂活性下降快,同时使2#变换炉负荷增加,系统出口CO增加。二是由于实际生产能力超过原设计能力,设备阻力较大,系统阻力高达0.12MPa。本文针对以上情况,对变换系统进行了改造。文章对工艺流程的改动、主要设备、B303Q催化剂的装填、生产运行等具体情况进行了总结。
氮肥生产 尿素合成 化工流程 全低变工艺
李庆才 王洪路
山东兴禹化工集团,山东 禹城 251200
国内会议
青岛
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80-81
2001-05-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)