缅甸作业区某井φ244.5mm套管固井失败原因探讨
缅甸某井2418~2421.8m井段为高压气层,钻至井深2700m中完时钻井液密度2.12g/cm3,安全密度窗口很窄,高于2.14g/cm3时发生井漏,低于2.08g/cm3时发生溢流。下完φ244.5mm技术套管后循环钻井液时发生了有进无出的严重井漏。由于该井地下情况比预计要复杂得多,导致钻井液材料储备不足,被迫降低密度建立循环,进行欠平衡节流固井。在高密度、窄安全窗口、严重漏失、大直径套管、恶劣井眼条件下固井本身难度就很大,在天然气产层压力与钻井液密度失衡条件下,强行注水泥作业,更为固井作业失败埋下了隐患。施工结果表明,欠平衡节流固井无法保证固井质量,固井前压稳、固井过程中压稳和候凝过程中压稳是保证固井质量的必要前提。钻井方应根据地层特点,提前制定多种工程预案,避免海外作业备料不足导致的被迫作业。
高压气井 井漏 钻井液 节流固井
钟福海 宋元洪 陈光 费中明 张玉平 朱静
中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司 河北任丘 062550
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2008-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)