会议专题

提高复方阿胶浆包装一次合格率

通过现场调查,2004年12个月复方阿胶浆包装一次合格率平均仅为98.49%,因此对是否能达到目标值进行了细致的可行性分析,通过利用排列图分析,找出了影响包装一次合格率的主要因素“封塑破包”,只要解决问题的60%目标就能够达到。为了找出影响“封塑破包”的原因,小组成员采用“头脑风暴法”对影响包装一次合格率的主要原因“封塑包”进行了分析,通过树图分析,找出了10个末端因素,经过排查,确定了4个要因:PVC包热熔膜损坏;批号不清晰、无批号标签多;热封温度、热封压力低;PVC盒切边小。针对4个要因,逐项制订了详细的对策、目标、措施、负责人及完成时间。 对策实施一:PVC热熔膜损坏,通过调整输送带交接处位置,经验证热熔膜损坏率降低为0.23%(目标值O.5%);对策实施二:热封温度压力低,利用L9(3)2正交实验寻找最佳热封温度和压力,通过工艺筛选找出了最佳控制温度及压力,对策实施后经验证开封膜、封膜烫坏率由原来的2.8%下降至0.47%;对策实施三:批号不清晰、无批号标签多,通过修改标签的检验标准,同时加强批号打印后交接制度将其纳入人员奖罚考核中,从而降低了批号不清晰、无批号标签现象的发生,经验证此问题由原来的0.07%下降至0.0044%达到了对策表的目标要求;对策实施四:PVC盒切边小,通过安装控制槽固定PVC,防止了PVC走偏,从而降低了包装机PVC盒切边小的现象。经验证PVC切边小次品率由实施前的1.02%下降到0.09%,达到了对策表的目标要求。 通过对策实施,对实施效果进行检查,复方阿胶浆包装一次合格率平均为99.58%,达到并超过了目标,同时取得了较好的经济效益。为了巩固成果的有效性,我们将改进措施纳入经济责任制及岗位操作法,并在下一个PDCA循环过程中,不断解决问题,提高产品质量,降低生产成本,满足消费者需求。

复方阿胶浆 产品质量 包装一次合格率

东阿阿胶股份有限公司“包装”QC小组

国内会议

2006年全国医药行业QC小组成果发表交流会

武夷山

中文

22-29

2006-06-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)