会议专题

德国UNION公司CBFK130/2加工中心数控电气改造

文章介绍了德国UNION公司CBFK130/2加工中心数控工作原理,采用西门子810M数控系统取代老的法国NUN700CNC系统及直流伺服驱动,主轴采用了ABB400直流调速装置进行控制。该机床伺服轴加工范围X轴2000MM, Y轴1250MM, Z轴800MM, W轴400MM, B轴为360。旋转工作台。X,Y,Z轴由三台36NM交流伺服电机驱动,W,B轴由两台l 8NM的交流伺服电机驱动。刀库容量为60把刀。由液压马达控制,有机械装置自动换刀(见图1)0属大中型加工中心。刀库刀具选择、换刀可自动进行。由加工程序编制控制刀库旋转选取刀具,刀库控制能识别、记忆刀号、刀库号。机械手抵制刀装置完成取刀、换刀、放回刀库等几个动作。换刀时Y,Z, W轴必须回到一固定位置以使换刀装置能正常工作,又不会碰撞加工件,主轴转到一固定角度。在换刀过程中,不允许执行下面的程序,只有当换刀结束后,才能继续执行程序。这样就保证在换刀过程中,工件不会碰到刀具。改造后的机床用激光干涉仪测试补偿。补偿点的设定以丝杆的螺距为单位,即每经过一个螺距补偿一次。补偿后机床的定位精度、重复定位精度等达到了改造要求,该机床现在用户厂主要用于数据车床的箱体加工。不但提高了生产率,而且加工精度也大大提高。

加工中心 数控技术 电气系统 技术改造 液压控制 刀库管理

汪伟明 周宜 周健

上海电气自动化设计研究所

国内会议

2005第六届全国数控装备使用、维修与改造经验交流会

北京

中文

139-142

2005-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)