会议专题

5万t/a合成氨转化装置优化运行总结

我厂现有两套相对独立的合成氨装置,一套是1991年建的2.5万t/a,另一套是2001年3月建的5万t/a合成氨装置,2003年1月又将原2.5万t/a台成氨装置经填平补齐扩能至5万t/8。经过我们在生产实践中不断总结,优化工艺参数,特别是对转化工序尤为关注,把降低炉管损耗,延长催化剂使用周期,节能降耗作为主要目标,在满足转化总要求的前提下,适度放宽了一段出口甲烷含量指标,由后工序兼顾消化,一、二段统筹兼顾理念得以逐步贯彻和实现。在合成氨生产过程中,总可用能耗的50%以上在转化工序,因此,转化工序工艺参数的优选和调控,是合成氨装置节能的关键。现两套装置吨氨实际消耗均低于设计指标。本文现对工艺流程进行简述,对转化状态的影响因素做出分析,提出相应的改进措施,并就其效益进行评估。结合本装置的实际情况,重视理性分析,将一、二段统筹考虑,优化工艺参数,充分发挥装置能力,兼顾了炉管、催化剂寿命与系统运行消耗等关系,为企业效益最大化提供了保障。

合成氨 转化装置 工艺流程

蒋太郁 蒋迎春

四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司,四川 绵阳 621000

国内会议

2005”天然气化工与一碳化工技术信息交流会

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90-95

2005-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)