栲胶脱硫改造运行小结
永安智胜化工有限公司半水煤气脱硫原使用活性炭干法脱硫工艺,其占地面积大、更换活性炭工作量大、危险性高、硫磺回收困难、脱硫效率低;曾于2001年6月因设备腐蚀未及时发现,在使用过热蒸汽再生时发生物理爆炸,导致全厂停车3天,被迫进行检修处理。为改变脱硫被动局面,在扩建为年产合成氨120 kt时,决定采用湿法脱硫工艺取代原半水煤气干法脱硫,虑及大多中氮厂采用栲胶脱硫工艺,故采用该法进行脱硫,全套装置委托某设计院设计,并于2001年9月改造完毕。投产后,一直受到脱硫塔硫堵等问题的困扰,运行周期最短一次仅22天,脱硫塔压差就由666.6 Pa急剧上升到6 000 Pa,被迫定期停车清堵,每次停车清洗直接经济损失达60万元;2004年由广西化工研究院的栲胶脱硫发明人黄子衍高工设计改造,在2004年9月改造完成,迄今系统运行近10个月,初步看来达到了预期的效果,目前氨产量约365t/d,脱硫塔压差始终保持在933 Pa以下、脱硫效率也稳定在95%以上,可控制净化气中H2S<20 mg/m3效果明显、经济效益显著。本文对栲胶脱硫改造措施、效果等进行了分析,并提出几点体会。
栲胶脱硫 合成氨 湿法脱硫 脱硫塔 硫堵 技术改造
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2005-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)