高压双甲工艺在我厂应用小结
某公司是由年产5000t合成氨发展到现在年产30万t合成氨、52万t尿素的大型化肥企业,生产能力虽然大幅度提高,但还是固定间歇工艺,工艺落后,单套生产能力低,物耗、能耗和产品成本高,在一定程度上制约企业的经济效益和社会效益。特别是我国加入WTO后,市场开放,国内化肥市场的竞争日益加剧,企业要发展、生存,必须开拓创新,进行技术改造,这是提高经济效益,降低成本的唯一途径。为此,某公司在几年技术改造方面做了大量的行之有效的工作,特别在2001年通过改造装置1套年产总氨量15万t(12万t合成氨、3万t粗甲醇)的中压双甲工艺。通过1年的运行,各项消耗都大幅度的下降。为进一步的降低成本,提高经济效益,我们采用杭州林达公司等高压双甲专利技术、自己设计、自己安装取代铜洗的l套高压双甲工艺,一次开车成功,现已运行正常,经济效益显著提高,该技术对中、小化肥企业的发展和生存有着现实重要意义值得推广应用。本文就高压双甲工艺在某厂应用进行总结。
合成氨 技术改造 铜洗 高压双甲工艺
王中刚 韩喜民 杨俊杰 马宏涛
山西丰喜集团临猗分公司部 044100
国内会议
宁波
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185-187
2003-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)