会议专题

15年常温精脱硫新技术的进展

我国极大多数中、小氮肥厂的制气是以煤为原料,煤制原料气有较高含量的H2S与COS,CS2,总硫比天然气为原料气的高50~100倍,微量硫对甲醇、甲烷化、氨合成催化剂的中毒及对脱碳溶剂,铜洗溶液、设备腐蚀的危害是长期制约合成氨生产的瓶颈,大量的研究与实践表明在合成氨生产中原料气必须进行精脱硫,即总硫<0.1×10(-6),才能实现长周期的高产、稳产。煤制原料气中H2S 1000×10(-6),COS100×10(-6)均须脱至小于0.03×10(-6),脱除率分别大于99.9997%与99.997%,脱硫负荷十分繁重。一般认为,合成氨规模小于200 kt/a的氮肥厂采用低温甲醇洗(Rectisol)工艺是不经济的,通常采用湿法与干法脱硫相结合才能达到精脱硫,其中干法脱硫起着最后精脱的把关作用,非常重要。80年代末英国ICI公司开发的常温精脱硫技术(即水解串氧化锌工艺)由于氧化锌的价格高、常温下硫容很低,在我国的中小氮肥厂难以推广(后来的事实表明仅有小范围的应用)。湖北化学研究院气体净化中心自1989以来经过15年的研究,独辟蹊径开发了一套较为完整的常温精脱硫(常温精脱硫)新技术。1991年在湖南益阳地区氮肥厂进行首次JTL-1常温精脱硫新工艺的工业应用,至今已在联醇、单醇、双甲流程、合成氨、食品级CO2、甲酸、醋酸、DMF、TDI、MDI、电子、环保、天然气等跨行业的600多厂次的工业应用,效果十分显著。本文就该新技术的15年进展及其在煤制原料气的中小氮肥厂的工业应用作一回顾。

常温脱硫 合成氨 脱硫负荷 煤制原料气 精脱硫工艺 氧化锌

孔渝华 王先厚 李仕禄 李木林 张清建 陈健

湖北省化学研究院气体净化中心,湖北武汉 430074;国家气体净化催化剂重点工业基地,湖北武汉 430074

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56-61

2004-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)