会议专题

新型无游梁节能抽油机的试验与优化

  曙光采油厂目前在用抽油机主要分三种.三种类型的抽油机存在结构繁琐,动力传导复杂,效率低,能耗大,自动化程度低,设备老旧等问题;造成频繁停井严重影响油井的生产时率.严重制约我厂经济效益,无法满足生产需求.2017年曙光采油厂预计抽油机修理480台次,修理费用680万元.由于抽油机修理造成时率影响约1.2万小时,按平均单井2吨油计算,全年影响产量约960吨,影响效益约163.2万元.抽油机皮带消耗费用约210万元.全年由于设备原因造成的经济损失约1053万元.针对上述问题,曙光采油厂技术监督中心引进了一种新型无游梁节能抽油机.经过多次论证,逐步改进后,在我厂基层单位开展试验,并取得较好效果.该抽油机技术先进,构造简单,动力传导直接,照比目前在用的三种抽油机综合节能率达30%以上,生产稳定且更加安全.该抽油机2017年首次在采油作业五区曙1-27-361井开展试验,电表计量综合节电率达49%.仪器测试综合节电率达47%.取得较好的经济效益.试验期内生产稳定,未出现故障,使该井生产时率提高168小时,实现增油21吨.在该井试验成功后,又先后在我厂采油作业二区曙2-8-006井和曙2-7-007井进行试验应用,并邀请油田公司能耗监测中心对两口试验井进行能效监测,同样取得较好效果.计划逐步推广应用.新型无游梁节能抽油机的试验成功及有效应用,降低了我厂抽油机电量的消耗;生产稳定节省了设备维修费用;避免了设备维修、调参、保养等造成的停井,达到了增油效果.取得较好的经济效益的同时为我厂完成生产任务提供可靠保障.

三种传统抽油机 新型无游梁节能抽油机 低耗高效

孟锦

中国石油辽河油田公司

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2018第三届中国石油石化节能减排技术交流大会

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2018-01-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)